近日,中铝山东分公司运输部组织科技人员进行内燃机车预热“油改电”技术攻关,将内燃机车的预热方式由原来的燃烧柴油改为用电加热,不仅降低了90%的成本费用,而且对减少大气污染和有害气体排放效果明显。
运输部现有内燃机车5台,负责公司的铝矿石、大宗原燃物料进厂及产品出厂的铁路运输。近年来,随着公司生产规模的不断扩大,运量增加,调车作业量不断增大,年运输量已达1000万吨以上。根据内燃机车的技术要求,启动柴油机时机体温度要在摄氏20度以上,否则水温低,难启动,而且由于润滑不良将损伤机车。原来用柴油机进行预加热,既耗燃油,又增加柴油机磨损,增加检修费用。在进行内燃机车预热“油改电”科技攻关过程中,运输部装备技术科对内燃机内部设施进行了改进,加入了一套防护装置,通过几次试验,攻关取得了成功。“油改电”改造后降低了机车电瓶的充放电次数,处长了电瓶使用寿命,降低了运行成本,保障了机车接到调度计划准时运行,降低了车辆在厂停时。
实施内燃机车预热电加热以来,已节约柴油消耗11吨,计6.33万元;而用电只增加了10800度,计6156元;费用降低了90%以上,加之电瓶与机车磨损的减少,综合效益已超过10万元。而且,减少11吨的柴油燃烧,也大大减少了烟尘排放,保护了空气环境,产生了良好的社会效益。
|
|
|